1. 引言
ZSTZ15磨齒機,系德國 NILES公司80年代的產(chǎn)品,其控制系統(tǒng)以PC603及其I/O為核心,驅(qū)動系統(tǒng)的展成、分度、立柱、切向進磨均采用直流驅(qū)動器和直流伺服電機,滑枕沖程控制為電液伺服驅(qū)動。因電氣及液壓系統(tǒng)老化、PLC系統(tǒng)經(jīng)常死機機,故障率逐年增高,液壓伺服系統(tǒng)因變量泵、伺服缸、溢流閥等元件磨損,系統(tǒng)的內(nèi)泄和外泄均很嚴重,常因壓力降低而不能工作,尤其是三九和三伏天系統(tǒng)常常出現(xiàn)故障,沖程速度因壓力的降低,只能達到40次/分鐘,僅是原來的2/3,機床效率大為下降、機床的加工精度也受到影響。加工的齒輪多數(shù)都在10級左右,已不能滿足公司生產(chǎn)發(fā)展的需要。 采用法國產(chǎn)NUM Axium Power 1050全數(shù)字數(shù)控系統(tǒng)對其進行了改造,使這臺已經(jīng)工作了近20年的老設備重新煥發(fā)了青春。
2. 數(shù)控化改造思路
2.1 數(shù)控系統(tǒng) 用當代最先進的全數(shù)字數(shù)控系統(tǒng)之一,法國NUM公司生產(chǎn)的NUM Axium Power 1050G全數(shù)字數(shù)控系統(tǒng)及其全數(shù)字交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)改造原來的PC603工控機及其PLC系統(tǒng)及其直流伺服驅(qū)動,該系統(tǒng)對于高性能的機床非常理想,NUM Axium Power 1050是一個多處理器的CNC,每2毫秒處理一次的路徑產(chǎn)生及跟隨,以及0.2毫秒的位置環(huán)刷新周期。具有標準的RS232接口,采用10.4寸彩色液晶顯示器。
2.2 取消機械掛輪 取消原機床的機械掛輪及左、右齒面進給電機,展成運動和左、右齒面進給改為由NUM數(shù)控系統(tǒng)及其全數(shù)字交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)控制X軸和C軸聯(lián)動,用NUM系統(tǒng)的動態(tài)操作功能,通過復雜運算自動生成電子掛輪,取消了低精度的機械掛輪,減少機械傳動環(huán)節(jié)以確保展成運動關系的精確。
2.3 開發(fā)友好的人工界面 開發(fā)設計齒輪參數(shù)界面、砂輪參數(shù)界面、修整磨和循環(huán)磨界面,通過人機界面可以方便的修改齒輪參數(shù)、工藝參數(shù)。自動生成沖程長度、沖程速度、展成長度及展成速度等相關參數(shù),簡化了加工前各種不同規(guī)格齒輪的計算及調(diào)整時間,簡化了操作,提高了加工效率。
2.4 改造沖程液壓伺服系統(tǒng) 利用德國博士伺服閥和力士樂變量泵更新改造沖程液壓伺服系統(tǒng),采用英國NEWALL球柵尺作沖程位置反饋,使ZSTZ15磨齒機升級為全新的數(shù)控磨齒機。
2.5 將原立柱移動(Y軸)、砂輪補償(W軸)改為NUM數(shù)控系統(tǒng)及其交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)控制。
3. 系統(tǒng)硬件配置
3.1 數(shù)控系統(tǒng)
MUM Auium POWER 1050 with coprocessor GS 10.4”LCDcolor screen(FS20) Industry QWERTY CNC keyboard(KBD30) Machine panel(MP02) Optical fiber 15m OEM handwheel unit
3.2 數(shù)控系統(tǒng)原理框圖如下:
4. 軟件設計
4.1 NC 程序設計 利用 NUM 系統(tǒng)獨有的動態(tài)操作功能,編制程序生成電子掛輪,確保 X 軸和 C 軸的精確運動,滿足圓柱漸開線齒輪的齒形需要。
4.2 PLC 程序設計 多任務的PLC程序,提高了PLC程序的編寫和可讀性,共設計了%TS0循環(huán)任務模塊、%INI初始化任務模塊和%SP1、%SP2、%SP3、%SP4、%SP5、%SP6六個子程序模塊。將機床的啟動、使能、軸控制、輔助功能、報警信息等編制成不同的模塊。程序結(jié)構(gòu)合理、層次清晰。
4.3 人機界面設計 利用MMITOOL軟件開發(fā)友好的人工界面,設計出主界面、齒輪參數(shù)界面、修整磨界面、砂輪界面、自動循環(huán)界面、報警界面。
4.3.1 齒輪參數(shù)界面 圖1為齒輪參數(shù)界面,操作者只需按照齒輪加工圖紙,在操作臺的鍵盤上,輸入有關的數(shù)據(jù)(如齒輪的齒數(shù)、模數(shù)、螺旋角、齒寬等)后,就能自動生成展程長度、展程速度、沖程長度、沖程速度等加工參數(shù),不需要再編制零件程序,即可進行齒輪加工,操作簡單可靠。
圖1 參數(shù)界面
根據(jù)操作者的經(jīng)驗可以對自動生成的各參數(shù)進行適當調(diào)整,以滿足加工的需要。
4.3.2 修整磨界面 修整磨界面即半自動界面,在此界面可以對找正后的齒輪進行試磨削,也可以進行單齒磨削和多齒磨削。
圖2 修整磨界面
4.3.3自動循環(huán)界面 圖3為自動循環(huán)界面,在自動循環(huán)界面可以對磨削量進行設置和調(diào)整。顯示加工循環(huán)圈數(shù)、當前加工狀態(tài)、齒輪參數(shù)、各軸的運動狀態(tài)、當前的磨削量和總磨削量?煽刂茮_程液壓伺服系統(tǒng)的油溫。
圖3 自動循環(huán)界面
4.3.4 手動界面
圖4 手動界面
見圖4,在手動界面可對機床的X軸、C軸、Y軸、W軸、Z軸進行單獨控制,配備的手輪方便了精確對刀。可以方便地修改沖程長度、展成速度、展成長度值。操作者可根據(jù)經(jīng)驗直接輸入左右齒面間隙,加快對刀進程。
4.3.5 砂輪修整界面
圖5 砂輪修整界面
在砂輪修整界面可以顯示出砂輪的當前直徑,輸入每次的修整量和修整次數(shù),還可以較正砂輪的當前直徑。
4.3.6 報警界面
對機床運行中出現(xiàn)的故障報警并顯示在屏幕上,方便了維修。
5. 沖程液壓伺服系統(tǒng)
沖程液壓伺服原理框圖如下圖:
6. 結(jié)束語
NUM Axium Power 1050全數(shù)字數(shù)控系統(tǒng)在歐洲和美國以軍工和航天工業(yè)的大量應用而著稱于世,是當代最先進的全數(shù)字數(shù)控系統(tǒng)之一。它在ZSTZ15磨齒機的數(shù)控化改造中得以應用。不但提高了生產(chǎn)效率近一倍,同時提高了機床的加工精度,提高了操作工人的收入,產(chǎn)生了重大的經(jīng)濟效益。開創(chuàng)了利用NUM系統(tǒng),以取消機械掛輪的模式改造大型磨齒機的先河,在磨齒機改造方面取得了突破。 |