一、故障
MQG3660型球磨機(jī),筒身尺寸(直徑x長度)為3600mm×6000mm。球磨機(jī)安裝完畢后,空載試運(yùn)行時聲音不太正常。停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)主傳動齒輪中小齒輪的根部有裂紋。當(dāng)時認(rèn)為,小齒輪裂紋是其加工制造過程中,由于表面質(zhì)量存在問題而引起的應(yīng)力集中逐步發(fā)展所致。換上一個新的小齒輪,經(jīng)過幾天空載磨合后便投入生產(chǎn)試運(yùn)行。就在加載運(yùn)行后,立即產(chǎn)生不正常的嚙合聲。如此間斷運(yùn)行了兩個月,小齒輪輪齒斷裂。重新?lián)Q上一個小齒輪,運(yùn)行時噪聲仍然很大,并且再次出現(xiàn)斷裂。
現(xiàn)場分析認(rèn)為,嚙合噪聲的存因是嚙合間隙過大。因此,對齒輪傳動的嚙合間隙進(jìn)行了調(diào)整。再次啟動運(yùn)行,果然振動及噪聲有所減小,但兩個月之后,小齒輪斷了兩齒。換第四個新的小齒輪,并同樣對嚙合間隙進(jìn)行調(diào)整。這一次僅運(yùn)行10天,小齒輪輪齒就斷了,且把小齒輪座向外推開了3mm。
二、故障原因分析
輪齒的折斷有兩種,一種是彎曲疲勞折斷;另一種是過載折斷。引起疲勞折斷的主要原因有:傳動系統(tǒng)的動載荷過大;齒根圓角半徑過小;齒根表面粗糙度值過大;滾切時齒根被拉傷;材料中有缺陷,熱處理產(chǎn)生微小裂紋及其他有害殘余應(yīng)力等。
當(dāng)齒根處的交變應(yīng)力超過了材料的疲勞極限時,齒根圓角處產(chǎn)生疲勞裂紋,裂紋又不斷擴(kuò)展,最終導(dǎo)致輪齒的彎曲疲勞折斷。而過載折斷則通常是由于短時嚴(yán)重過載的沖擊載荷作用,使輪齒承受的應(yīng)力超過其極限應(yīng)力所致。載荷嚴(yán)重集中、動載荷過大及有較大的硬質(zhì)異物進(jìn)入輪齒嚙合處,均可引起過載折斷。
輪齒的疲勞折斷是在交變應(yīng)力的長期作用下逐漸產(chǎn)生的。由于小齒輪齒數(shù)少,應(yīng)力循環(huán)次數(shù)相對較多,產(chǎn)生疲勞折斷也是有可能的。但球磨機(jī)傳動系統(tǒng)的動載荷一般都不是很大,況且在每次更換前,對新齒輪的漸開線參數(shù)、齒輪精度、表面質(zhì)量都進(jìn)行了測量和檢驗,檢測結(jié)果均符合圖紙技術(shù)要求,單從MQG3660型球磨機(jī)幾次更換的小齒輪折斷時所經(jīng)歷的時間來看,應(yīng)是疲勞和過載的共同作用。
然而,在幾次折斷時,并無意外嚴(yán)重過載情況發(fā)生,球磨機(jī)工作中也沒有太大的沖擊載荷作用,傳動系統(tǒng)又不會產(chǎn)生過大的動載荷,且每次故障發(fā)生時,兩輪輪齒嚙合處,也沒有硬質(zhì)異物在其間。顯然,斷齒的主要原因應(yīng)是輪齒上載荷嚴(yán)重集中。關(guān)于這一點(diǎn),現(xiàn)場人員用紅丹粉對兩輪輪齒嚙合處著色檢查后得到了證實,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)齒面的接觸面積雖然達(dá)到了90%,但是靠近筒體一端著色明顯要重一些,而靠近聯(lián)軸器的一端則明顯要輕,前者僅占齒面的50%。故此,聯(lián)想到幾次斷齒都是靠近筒體這一端,正是因為工作載荷集中,導(dǎo)致了小齒輪的多次折斷。
MQG3660型球磨機(jī)主傳動齒輪是一對直齒圓柱齒輪。直齒圓柱齒輪,其輪齒上載荷分布不均勻的原因主要有:齒輪加工中產(chǎn)生的齒向誤差;安裝后兩齒輪軸間的平行度誤差。根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果,該機(jī)斷齒的原因是由于安裝調(diào)整不當(dāng)所致。
三、故障排除
按照MQG3660型球磨機(jī)主傳動齒輪裝配技術(shù)要求作相應(yīng)調(diào)整:按齒輪副中心距的偏差范圍調(diào)整兩齒輪的軸心距,保證兩輪間的齒頂間隙和齒側(cè)間隙,齒側(cè)間隙用壓鉛的方法進(jìn)行測量;調(diào)整兩齒輪軸線的平行度,使齒寬方向上著色檢查后的接觸斑點(diǎn)印痕居中;修磨由于斷齒損傷的大齒輪齒面;將齒部飛濺潤滑改為噴淋潤滑。
經(jīng)過幾次反復(fù)調(diào)整,齒面接觸斑點(diǎn)達(dá)到95%。試運(yùn)行中幾乎聽不到噪聲,機(jī)器的振動極小。至今,已使用了半年多的時間,再未斷齒。