摘 要:本文通過對金川集團(tuán)公司大型皮帶驅(qū)動(dòng)站B3SF-560型減速機(jī)的故障分析,指出了該減速機(jī)的失效原因,給出提高減速機(jī)功率的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。結(jié)果表明,在采用了改進(jìn)技術(shù)后,減速機(jī)的運(yùn)行狀況有了明顯好轉(zhuǎn),最大程度的提高了減速機(jī)的功率。
關(guān)鍵詞:減速機(jī);熱功率;螺旋傘齒輪;熱處理
1 問題提出
皮帶運(yùn)輸機(jī)驅(qū)動(dòng)站是礦石運(yùn)輸系統(tǒng)的關(guān)鍵性設(shè)備之一,由于目前金川集團(tuán)二礦區(qū)使用的驅(qū)動(dòng)站減速機(jī)功率偏小,高速軸、尾輪軸、減速箱輸入軸頻繁出現(xiàn)損壞,加上設(shè)備每天運(yùn)行時(shí)間過長,減速箱溫度過高(85度以上),潤滑油在高溫下起不到潤滑作用,導(dǎo)致熱功率很低,齒輪磨耗嚴(yán)重以致齒輪損壞。這些問題嚴(yán)重影響了礦山的正常生產(chǎn),降低了生產(chǎn)效率。為了避免減速機(jī)的失效進(jìn)一步影響礦石開采效率,提高皮帶運(yùn)輸機(jī)驅(qū)動(dòng)站的運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性、安全性,控制減速箱溫度在合適的范圍之內(nèi),減少驅(qū)動(dòng)站的整體磨損,延長工作壽命,提高生產(chǎn)效率,我們對B3SF-560型減速機(jī)實(shí)施了改造研究。
2 減速機(jī)故障分析
減速機(jī)失效的原因很多,但主要的失效原因多為環(huán)境因素、材料因素、潤滑冷卻條件及制造安裝因素等造成,現(xiàn)針對以上4種主要影響因素對減速機(jī)的失效進(jìn)行分析。
2.1工作環(huán)境因素
經(jīng)到礦下現(xiàn)場勘察,該減速機(jī)在井下600多米處使用,常年恒溫,在15~20度之間,該環(huán)境溫度比較穩(wěn)定,對減速機(jī)的失效影響較小。
2.2材料因素
原減速機(jī)齒輪材料選用40Cr鋼,該鋼種的化學(xué)成分見表2-1,力學(xué)性能見表2-2。
表2-1 40Cr鋼的化學(xué)成分
名稱 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Cu |
40Cr |
0.37~0.44 |
0.17~0.37 |
0.50~0.80 |
0.021 |
0.01 |
0.80~1.10 |
0.126 |
0.15 |